شماره ركورد كنفرانس :
2738
عنوان مقاله :
امكان سنجي انجام عمليات شكاف هيدروليكي بر روي يكي از مخازن گازي ايران جهت كاهش افت فشار نزديك چاه و نيز كاهش ميزان Liquid Drop-out و در نتيجه افزايش ميزان قابليت توليد گاز
پديدآورندگان :
دواني محمدپرواز نويسنده , زارع رئيس آبادي محمدرضا نويسنده , عباسي سعيد نويسنده
كليدواژه :
معادله حالت , نرم افزار UDECT , مخازن گازي ميعاني معكوس , شكاف هيدروليكي
عنوان كنفرانس :
اولين كنفرانس ملي ژئومكانيك نفت : ژئومكانيك نفت ؛ محور توليد صيانتي
چكيده فارسي :
امروزه صنايع بالا دستي نفت با مشكلات بسيار زيادي در بخش توليد روبرو مي باشد، يكي از اين مشكلات كمي نفوذ
پذيري مخازن ميعان معكوس مي باشد كه باعث شده مقادير زيادي از ميعانات گازي مخزن در نواحي اطراف چاه باقي
بماند. از جمله بهترين راه هاي رفع اين مشكل و كاهش ميزان ريزش ميعانات در نواحي اطراف چاه استفاده از روش هاي
مكانيكي ارتقاء برداشت از جمله شكاف هيدروليكي بر روي مخازن هيدروكربوني به خصوص مخازن گازي با نفوذ پذيري
پايين مي باشد. در اين مقاله خواسته شده است تا با استفاده از شبيه سازي دوبعدي و بر مبناي روش المان هاي مجزا
فرايند شكاف هيدروليكي ، بررسي فني انجام عمليات شكاف هيدروليكي در لايه هاي چند گانه يكي از مخازن گازي ايران
انجام گردد. ابتدا ميزان توليد طبيعي مخزن محاسبه مي گردد و سپس با ايجاد شكاف در جهات مختلف اثر شكاف
هيدروليكي را بر روي افزايش برداشت هيدروكربون )گاز( پس از مدلسازي ثانويه مخزن تحريك شده بدست خواهيم آورد. با
تعيين اين ميزان افزايش برداشت متعاقبا ميزان كاهش افت فشار محاسبه مي گردد تا بر اساس معادله حالت منطبق شده
سيال مخزن ميزان كاهش ريزش ميعانات در اطراف چاه تخمين زده شود. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه روش شكاف
هيدروليكي مي تواند ميزان ريزش ميعانات انباشته شده در نواحي اطراف چاه را كه به ميزان زيادي در اثر افزايش افت فشار
9 درصد كاهش دهد. همچنين پيشنهاد مي شود در مناطق مشابه ديگر با جنس / تشكيل گشته است، تا مقدار ماكزيمم 4
مخزن كربناته شكافدار با توجه به توزيع آماري درزه ها از اين روش جهت افزايش توليد استفاده شود.
چكيده لاتين :
Nowadays, upstream oil industry encounters diverse problems in production stream. One of the main challengeable issues is low intrinsic permeability of retrograde gas condensate reservoirs that causes the high amount of liquid drop remained in near wellbore regions. Hydraulic fracturing plays the crucial role as the mechanical method in reduction of drop out especially in low permeability gas reservoirs.
In this paper, technical feasibility study has been done on hydraulic fracturing of the giant gas condensate reservoir in Iran by two-dimensional finite element simulation. To do the simulation, UDEC 4.00 commercial software was used to estimate the natural and stimulated production before and after hydrocarbon production respectively. By determination of the production enhancement and authentic PVT modeling of reservoir fluid, the reduction of liquid drop out was assessed.
The obtained results show that hydraulic fracturing can reduce the amount of drop out significantly up to 9.4 percent. Also it can be recommended to use this method in the other candidate reservoirs with the same discrete fracture network
شماره مدرك كنفرانس :
4411846