شماره ركورد :
1030431
عنوان مقاله :
شبيه‌سازي و بررسي اثرات انتقال گرماي فيلم خنك‌كننده تيغه توربين
عنوان به زبان ديگر :
Simulation and Investigation of the Turbine Blade Cooling Film Heat Transfer Effects
پديد آورندگان :
خداياري، حميدرضا دانشگاه تربيت مدرس - دانشكده مهندسي مكانيك , امي، فتح‌الله دانشگاه تربيت مدرس - دانشكده مهندسي مكانيك , رستمي، الياس دانشگاه تربيت مدرس - دانشكده مهندسي مكانيك
تعداد صفحه :
10
از صفحه :
99
تا صفحه :
108
كليدواژه :
فيلم خنك‌كننده , تيغه توربين , نسبت دمش
چكيده فارسي :
در اين مقاله بررسي اثر فيلم خنك‌كننده بر تيغه توربين ارائه مي‌شود. مدل هندسي مورداستفاده در اين بررسي داراي ابعاد مشابه با ابعاد مورداستفاده براي آزمايشات تجربي توسط اكاد مي‌باشد. در شبيه‌سازي هندسي از تيغه نيمه استوانه‌اي و سطح صاف متصل به آن براي نمايش لبه جلويي تيغه استفاده‌شده است. مدل هندسي توسط نرم‌افزار GridGen شبكه‌بندي شده و جريان سيال توسط حل گر Fluent شبيه‌سازي‌شده است. نسبت دمش به‌عنوان نسبت شار جرم خنك‌كننده و جريان اصلي تعريف‌شده است. شبيه‌سازي براي مقادير مختلف نسبت دمش 0/5 و 1 و با مدل توربولانس k-ε و k-ω انجام‌شده است. فرض مي‌شود جريان داراي شدت اغتشاش آزاد 0/75 % مي‌باشد. نتايج به‌دست‌آمده نشان مي‌دهد كه براي نسبت دمش‌هاي پايين ، فيلم خنك‌كننده داراي اثربخشي بيشتري در پايين‌دست جريان مي‌باشد و همچنين در مجاورت خروجي جت خنك‌كننده مشاهده مي‌شود كه افزايش نسبت دمش باعث افزايش اثربخشي فيلم خنك‌سازي مي‌شود.
چكيده لاتين :
The present study is investigated to checking the effect of cooling film on turbine blade. The geometric model which is used in this study has the same dimensions with the one which was used for the experimental tests by Akkad [1]. At geometric simulation the semi-cylindrical and flat blade attached to it have been used for showing the front edge of the blade. Geometric model is gridded by GridGenTM software and fluid flow is simulated by FluentTM solver. Blowing ratio is defined as a ratio of the cooling mass flux and mainstream. Simulation is done for different values of 0.5 Blowing ratio and 1, and with the k-ε and k-ω turbulence model. It is assumed that the value of the free turbulence intensity at stream is 0/75%. The results show that the cooling film has more efficacies at downstream for low blowing ratio and also in the output adjacency of the cooling jet it can be observed that the blowing ratio growth causes to increase the efficacy of cooling film.
سال انتشار :
1395
عنوان نشريه :
مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز
فايل PDF :
7543389
عنوان نشريه :
مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز
لينک به اين مدرک :
بازگشت