شماره ركورد :
1220066
عنوان مقاله :
كنترل سرعت و كاهش ريپل گشتاور موتور سويچ‌رلوكتانس مبتني بر كنترل‌كننده بهينه مد لغزشي و ساختار آبشاري
پديد آورندگان :
شكاري ، محمد جواد دانشگاه علم‌ و صنعت ايران - گروه كنترل , فرخي ، محمد دانشگاه علم‌ و صنعت ايران - دانشكده مهندسي برق - گروه كنترل و قطب علمي مدلسازي و كنترل سيستم‌هاي پيچيده , عرب خابوري ، داوود دانشگاه علم‌ و صنعت ايران - دانشكده مهندسي برق - گروه قدرت
از صفحه :
143
تا صفحه :
154
كليدواژه :
موتور سويچ‌رلوكتانس , شبكه عصبي بازگشتي تصوير , كنترل كننده بهينه لغزشي
چكيده فارسي :
گسترش روزافزون اتوماسيون، سبب ورود موتورهاي الكتريكي به صنايع شده استبه‌گونه‌اي كه نيروي محركه بسياري از ابزارها از موتورهاي الكتريكي دريافت مي‌شود. موتور سويچ‌رلوكتانس، به عنوان نوعي از موتورهاي سنكرون، با مزيت‌هاي فراوان خود، توانايي جايگزين شدن با موتورهاي قديمي را دارد و مشكلات آن‌ها را برطرف مي‌كند. كنترل اين موتور به دليل ذات غيرخطي و متغير با زمانش، و همچنين وجود عدم قطعيت‌هاي آن، امري بسيار دشوار است. در اين مقاله با استفاده از كنترل‌كننده مد لغزشي بهينه، كنترل سرعت اين موتور انجام گرفته است. با استفاده از ساختار آبشاري، بزرگترين عيب اين موتور يعني ريپل گشتاور كاهش پيداكرده است. كنترل‌كننده پيشنهادي، با تبديل مساله كنترل مد لغزشي مرتبه اول به مساله بهينه سازي و با حل بي درنگ آن با شبكه عصبي بازگشتي تصوير، سيگنال كنترلي بهينه اي توليدكرده كه چترينگ نداشته و در عين حال شرط لغزش را برآورده مي‌كند. عملكرد كنترل كننده پيشنهادي درمقايسه با ساير كنترل‌كننده ها در قالب شبيه‌سازي صورت گرفته و اثربخشي آن نشان داده شده است.
عنوان نشريه :
كنترل
عنوان نشريه :
كنترل
لينک به اين مدرک :
بازگشت