عنوان مقاله :
بررسي عددي مكانيزم مكش و دمش هوا جهت كنترل جريان غير فعال بر روي ايرفويل توربين بادي
عنوان به زبان ديگر :
Numerical investigation of air suction and blow mechanism for passive control flow over a wind turbine airfoil
پديد آورندگان :
مرتضوي، مهدي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران , رزاقي، رضا دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار - گروه مهندسي مكانيك و هوافضا، گرمسار، ايران
كليدواژه :
كنترل جريان , مكش و دمش , ايرفويل توربين بادي , جدايش جريان
چكيده فارسي :
پديده جدايش يكي از عوامل مهم در اتلاف انرژي جريان روي پره توربين بادي بوده و جلوگيري از رخ دادن اين پديده در افزايش بازدهي اين سيستم ها بسيار موثر است. در اين مطالعه جريان دو بعدي حول ايرفويل مقاطع نزديك به ريشه پره توربين بادي شبيه سازي شده است. اساس حل معادلات بر مبناي پايه فشار و مبناي زماني محاسبات بصورت گذرا در نظر گرفته شده است. به منظور حل معادلات آشفتگي از رهيافت RANS و از مدل آشفتگي k-ω SST استفاده گرديده است. نتايج عددي تطابق قابل قبولي را با داده هاي آزمايشگاهي دارد. سپس به منظور كنترل جدايش جريان و افزايش نسبت ضرايب برآ به پسا، يازده مكانيزم مرتبط با ايده مكش و دمش جريان طراحي و بررسي شده است. همچنين، طراحي بهينه براي ساير زواياي حمله مرتبط بررسي گرديده است. نتايج مطالعه بهبود عملكرد ايرفويل مرجع را نشان مي دهد به طوريكه طراحي بهينه نسبت به حالت مرجع 38% بهبود ضريب برآ و 36% بهبود ضريب پسا را به همراه دارد و جدايش جريان به كلي برطرف شده است.
چكيده لاتين :
Flow separation phenomena near root regions of wind turbine blades is one of the main factors of energy loss in these machines, and preventing it from taking place is considered impactful in efficiency increase for these systems. In this study, through utilization of a 2d incompressible CFD solver, 2D flow around the airfoils used near rout regions of a wind turbine has been analyzed. The governing equations have been considered to be solved through pressure-based and transient form. The RANS approach with k-ω SST turbulence model have been employed in order to solve the turbulence equations. Good agreement was observed with numerical results and experimental data. In the next step 11 different flow controlling designs have been devised and investigated; eventually, the final design meets the needs for flow separation control and lift to drag ratio increase. Then, the optimum design was tested with different angles of attack and the result demonstrated that the performance of the base airfoil has been ameliorated significantly. In comparison with the base case, 38% and 36% increases in lift and drag coefficients has been achieved respectively while the separation phenomena have been absolutely diminished.
عنوان نشريه :
مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز