شماره ركورد
1346243
عنوان مقاله
مدلسازي و كنترل مود لغزشي جستجوگر رول-پيچ
پديد آورندگان
قاسمي ، مهسا دانشگاه صنعتي شريف - دانشكده هوافضا , نوبهاري ، هادي دانشگاه صنعتي شريف - دانشكده مهندسي هوافضا - گروه ديناميك پرواز و كنترل , محمدكريمي ، حامد دانشگاه صنعتي شريف دانشكده مهندسي هوافضا گروه آموزشي سازههاي هوافضايي- مكانيك پرواز و كنترل دانشگاه اميركبير تهران - دانشكده مهندسي هوافضا - گروه ديناميك پرواز و كنترل
از صفحه
76
تا صفحه
90
كليدواژه
جستجوگر رول-پيچ , انتقال دستگاه مختصات , كنترل مودلغزشي , حلقه پايدارسازي , حركت سريع رول
چكيده فارسي
اين پژوهش به مدلسازي رياضي و كنترل مود لغزشي يك جستجوگر رول پيچ ميپردازد. ابتدا مدل ديناميكي قابهاي رول و پيچ جستجوگر به روش نيوتون اويلر استخراج شدهاست. اثر نامتقارني جرمي و عدم تقارن ماتريس ممان اينرسي بر ديناميك جستجوگر نيز لحاظ شدهاست. ديناميك جستجوگر رول پيچ رفتار غيرخطي شديد دارد. همچنين، وجود نامعينيها و اغتشاشات مدلنشده باعث ايجاد عدم قطعيت در مدل ميشود. بهمنظور كنترل ديناميك غيرخطي جستجوگر و مقابله با عدم قطعيتهاي مدلسازي، يك كنترلكننده مود لغزشي انتگرالي دو ورودي دو خروجي طراحي شدهاست. در شبيهسازي، تابع تبديل موتور هر دو قاب دروني و بيروني و همچنين حد اشباع ولتاژ ورودي و جريان خروجي درنظر گرفته شدهاست. نتايج شبيهسازي عددي نشان ميدهد كه حلقه پايدارسازي در هر دو كانال رول و پيچ، عملكرد مناسبي دارد. همچنين، با بررسي عملكرد كنترلكننده طراحي شده در حضور عدم قطعيت جرمي قابها، مشاهده ميشود كه اين كنترلكننده از مقاومت خوبي برخوردار است.
عنوان نشريه
مهندسي هوانوردي
عنوان نشريه
مهندسي هوانوردي
لينک به اين مدرک