شماره ركورد :
744210
عنوان مقاله :
بررسي تجربي ناپايداري‌هاي يك ورودي هواي مافوق‌ صوت با تراكم تركيبي
عنوان فرعي :
Experimental Investigation of Instability of a Supersonic Mixed Compression Air Intake
پديد آورندگان :
سلطاني، محمدرضا نويسنده استاد، مهندسي هوافضا، دانشگاه صنعتي شريف، تهران Soltani, Mohammad Reza , عابدي، مهدي نويسنده كارشناسي ارشد، مهندسي هوافضا، دانشگاه صنعتي شريف، تهران Abedi, Mahdi , سپاهي يونسي، جواد نويسنده دانشجوي دكترا، مهندسي هوافضا، دانشگاه صنعتي شريف، تهران Sepahi Younsi, Javad
اطلاعات موجودي :
ماهنامه سال 1394 شماره 0
رتبه نشريه :
علمي پژوهشي
تعداد صفحه :
8
از صفحه :
93
تا صفحه :
100
كليدواژه :
تشديد صوتي , حاشيه پايداري , فركانس نوسانات , ورودي هواي مافوق‌صوت , موج- نوسان
چكيده فارسي :
پايداري و عملكرد يك ورودي هواي مافوق‌ صوت تقارن ‌محوري با تراكم ‌تركيبي در اعداد ماخ 8/1، 0/2 و 2/2 به صورت تجربي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مقاله تاثير عدد ماخ و پس فشار بر ناپايداري جريان ورودي (حين پديده‌ي موج- نوسان) به همراه احتمال حضور مكانيزم‌هاي تشديد صوتي در حلقه‌ي بازخورد نوسانات بررسي شده است. پديده‌ي موج- نوسان، نوسان مجموعه‌ي امواج ضربه اي جلوي ورودي است كه هنگام كاهش دبي جرمي عبوري از ورودي ممكن است اتفاق بيفتد. نتايج نشان مي دهد كه حاشيه‌ي پايداري ورودي با افزايش عدد ماخ كاهش يافته است. همچنين با كاهش عدد ماخ و افزايش پس‌فشار (كاهش نسبت دبي جرمي ورودي) فركانس نوسانات افزايش مي‌يابد. عامل اصلي آغاز ناپايداري جدايش جريان از روي سطح تراكم بوده و در مجموع دو محدوده‌ي فركانس براي نوسانات موج- نوسان مشاهده شده است، محدوده‌ي 100 هرتز براي ناپايداري‌ها در اعداد ماخ 8/1، 0/2 و 2/2، و محدوده‌ي 475 هرتز براي نوسانات در عدد ماخ 8/1 كه در هر دو محدوده‌ي فركانس، دامنه‌ي حركتي موج- نوسان تمام طول ورودي را در بر مي‌گيرد. همچنين اين دو محدوده‌ي فركانس پايين و بالا به ترتيب با فركانس هماهنگ‌هاي صفرم و اول تشديد صوتي در ورودي تطابق معناداري دارد كه احتمال حضور مكانيزم‌هاي تشديد صوتي در حلقه‌ي بازخورد موج- نوسان را تقويت مي‌كند.
چكيده لاتين :
An extensive experimental study has been conducted to investigate the performance and stability of a supersonic axisymmetric mixed compression air intake. The intake has been designed for a free stream Mach number of 2.0. However, tests were conducted for free stream Mach numbers of 1.8, 2.0, and 2.2. This investigation is aimed at studying effects of Mach number and back pressure on the intake flow stability during the buzz phenomenon. Further, the effect of acoustic resonance on the Buzz frequency has been investigated. Buzz phenomenon is defined as the shock oscillation ahead of the intake that may occur when the intake mass flow ratio reduces. Results show that the stability margin reduces when the free stream Mach number increases. In addition, reducing the free stream Mach number and increasing the back pressure cause the oscillation frequency to increase. The main cause of instability start is flow separation on the compression ramp and two ranges of frequency of buzz oscillations are obtained, range of 100 Hz for flow instability for Mach numbers of 1.8, 2.0 and 2.2, and range of 475 Hz for flow instability in Mach number of 1.8. For both cases, the spatial domain of buzz oscillations covers the entire intake length. Further, these low and high frequency ranges have significant conformity with the zeroth-order and first-order of the acoustic resonance frequency, respectively, that increase the probability of existence of acoustic resonance driving the buzz oscillation.
سال انتشار :
1394
عنوان نشريه :
مهندسي مكانيك مدرس
عنوان نشريه :
مهندسي مكانيك مدرس
اطلاعات موجودي :
ماهنامه با شماره پیاپی 0 سال 1394
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت